阳江厂房承重检测鉴定机构第三方检测报告
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由于原有钢屋架暴露在空气中,且使用年数较久,尽管厂方对钢屋架定期进行防腐防锈处理,但车间内含有大量的水蒸气,钢材的锈蚀是不可避免的。经现场实地观测,屋架上下弦杆及腹杆均有不同程度的积灰现象,灰尘清除后,暴露出钢材锈蚀现象,其中上弦和腹杆锈蚀情况不严重,下弦锈蚀的严重。根据锈蚀程度不同,考虑构件截面的削弱,必须有针对性的采取加固措施,屋盖支撑是按旧规范设计的,规范已修改多次,故应按新规范增加屋盖垂直及水平支撑。
⑧屋面加固。因厂房使用年数较长,大型混凝土屋面板有一部分碳化较严重,屋面板板缝内掉灰,板局部有小块混凝土掉落的现象,对厂房内的生产工人造成安全威胁,故须对屋面板进行加固。
四、结构验算分析 根据现场检测结果和原厂房的结构施工图,采用PKPM2010结构设计软件对该厂房进行结构验算,结果如下:
①混凝土排架柱的上、下柱的截面配筋均不满足承载力的要求,柱纵筋和箍筋的布置不符合《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)的构造要求;
②排架柱牛腿的截面尺寸、配筋均不满足现行规范设计要求;
③因吊车起重量由原来15吨增至30吨,导致钢吊车梁和混凝土基础均不能满足承载力要求。
3.4 可靠性评定 依据《工业厂房可靠性鉴定标准》((GB J144-90))[2],对该厂房进行可靠性评定。
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按照规范要求,对该厂房进行结构布置及支撑系统、承重结构系统、围护结构体系等三个方面十几个子项进行可靠性评级。其中,结构布置及支撑系统基本合理,评定为B级;承重结构系统项目评定为C级;围护结构体系评定为B级。可靠性综合评级为三级,可靠性不符合国家现行标准和规范要求,影响正常使用,个别项目必须立即采取加固措施。
3.5 结构加固措施 鉴于以上检测及可靠性评定结果,制定该厂房加固改造方案如下:
①基础加固。因吊车吨位增大,荷载增加,故须加固混凝土基础;
②排架柱承载力不满足要求。部分柱出现局部钢筋外露的现象,采用外包钢加固柱子;
③钢吊车梁加固方案。在原吊车梁的上翼缘用结构胶粘贴8mm厚的钢板,再用高强螺栓连接。在吊车梁的下翼缘增加“工”字形梁来扩大吊车梁的截面,采用结构胶和高强螺栓进行连接,以提高吊车梁的强度和刚度;
⑦屋架挠度测定。测量结果满足《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)的规定。